守牢安全底线 提升服务效能——抢险队组织开展凝水缸带气更换法兰球阀现场处置演练
来源:
|
作者:孝义市安达燃气管输有限公司
|
发布时间: 164天前
|
180 次浏览
|
分享到:
为持续深入贯彻公司“紧抓安全生产,着力降本增效,加强服务意识,促进和谐发展”工作总基调,近日,公司抢险队严格依照年度工作计划,组织开展了凝水缸带气更换法兰球阀现场处置演练并取得圆满成功。
凝水缸作为燃气管网的核心设施,在燃气输送环节中肩负着关键职能,其主要作用是汇聚管道内燃气因遇冷产生的冷凝水。通过每日定时对管道内冷凝水进行抽水,有效降低积水引发的管网压力波动,稳定管网运行压力,进而保障燃气管网安全高效运行,确保上下游企业压力平衡,为下游用户提供持续稳定的用气保障。
目前,公司现运行管道凝水缸共有238个,其抽水管控制阀为DN50球阀。随着使用年限的增加,部分阀门会因腐蚀原因导致启闭失灵,需及时进行更换。因此,持续推进隐患排查治理,切实做好对凝水缸的保养和维护,保障其能够正常使用,是保障管网安全运行的重要工作。
演练模拟抢险队在凝水缸日常维保过程中,发现城南至某用户4#凝水缸抽水端DN50法兰球阀突发故障,无法正常启闭,直接影响正常抽水。按照应急处置预案,决定立即启动现场处置,开展法兰球阀更换工作。按照以往,开展此类作业需按照固定流程进行操作。首先,协调管道上游企业削减气量、暂停下游用户供气,待球阀更换完毕并检漏合格后,方可恢复正常供气。这种模式不仅流程繁琐,还耗费大量人力、物力和财力,对企业的经济效益造成一定影响。
此次演练,是自去年公司推行带气更换作业模式以来,对相关操作技能的又一次深化巩固与实战检验。作业中,在不影响燃气管网正常输气的前提下,采用自主研发的特制封堵装置,精准安装于DN50丝扣球阀上方。通过规范操作,实现对凝水缸的局部有效封堵,为法兰球阀更换作业提供了坚实的安全保障。这一改进不仅精简了作业流程、缩短了作业时间,更实现了作业期间气源的持续稳定输送,大幅降低了对上下游企业的影响,有效提升了生产效率。
演练开始前,进行安全技术、任务分工、演练流程及职责交底,对作业过程中需要注意的安全事项做进一步强调,开始演练。
对现场10米范围进行警戒,配备灭火器、灭火毯等安全设施,所用工具均为防静电工具。
作业人员佩戴正风式呼吸机,携带四合一检漏仪,按照演练流程有序展开演练。
将特制封堵装置安装到DN50丝扣球阀上方,缓慢打开丝扣球阀,开启旁侧单气嘴置换混合气体,随后关闭单气嘴。更换前,要确保法兰球阀处于开启状态,将封堵器缓慢伸入法兰球阀下方,转动封堵器开关以封堵下方来气,且封堵器须由专人进行手持固定,防止脱落或顶出。
拆卸抽水杆上的法兰球阀及其上部,将其整体缓慢移出。随后安装新组装好的法兰球阀、短节及丝扣球阀,松动封堵丝杆,打开单气嘴进行煤气置换。置换完成后,缓慢抽动封堵器至丝扣球阀上方,关闭丝扣球阀并拆除封堵器。
对更换后的丝扣球阀、短节、法兰球阀进行检漏,确认合格后,处置完成。经过30分钟操作,法兰球阀更换完毕且检漏合格,此次演练圆满结束,现场围挡警戒,后续将进行土建施工。
演练结束后进行了演练总结,针对演练过程中暴露的问题进行了逐项梳理,并制定了针对性整改措施。下一步,抢险队将紧扣核心工作要求,扎实做好燃气设施设备的日常维护保养,把每一次常规保养都当作实战演练来严格对待,持续打磨操作技能,不断强化现场应急处置能力。同时,进一步深挖技能提升空间,通过勤钻研、多探索,积极学习新知识、练就新技能,以科学的方式推进降本增效,既精准消除各类安全隐患,又切实达成节能增效目标,为筑牢公司安全基石、打造安全型企业夯实根基。